第581章 循环泵机封渗水漏液 提升机链条松垮跳齿(1/2)
清晨到岗备工具,天色微亮,厂区雾气还没散尽,风不算大,温度刚好合适。王师傅、李伟、刘波按时走进澈工机械维修间,开始一天的工作。
三人先把维修间门窗全部打开通风,拿上清洁工具打扫卫生,扫掉地面的铁屑、垃圾和杂物。随后打开所有工具箱,挨个清点检查常用工具,活动扳手、开口扳手、管钳、手锤、切割片、电焊设备全部检查一遍,确保完好能用。绝缘鞋、绝缘手套、测电笔提前测试,杜绝用电隐患。密封垫、机封配件、链条卡扣、防锈螺丝、机械润滑油、密封胶等耗材一一清点,摆放整齐,小件备件分类收纳进储物柜,收拾妥当,安静等待各个车间的报修通知。
没过多久,化工车间的操作工快步走来,神色匆忙,直接找到王师傅说明情况。
“王师傅,车间一号循环泵出问题了,泵体侧面一直渗水漏液,冷却液不断往外滴,泵体温度升高,运转声音发闷,再继续用容易烧坏设备,麻烦你们赶紧过去修一下。”
王师傅听完立刻动身,简单分工携带工具。李伟带上密封套件、生料带、密封胶、扳手组和接液盆,刘波拿上撬棍、抹布、除锈工具和全新机封,王师傅携带万用表、测温仪和紧固配件,三人快速赶往化工车间泵房。
走到设备旁就能直观看到故障,循环泵轴头位置持续渗漏,液体顺着泵体往下流,地面积了一片水渍。用测温仪检测,泵体温度明显偏高,电机负荷变大,运转沉闷无力,管道供水压力不稳,直接影响车间冷却工序正常进行。查看过后确定,是机械密封老化磨损,密封面出现缝隙,加上固定螺栓轻微松动,才造成漏液渗水。
王师傅按规范安排操作:“关停循环泵,切断电源,关闭进出水阀门,泄压排空泵内残留液体,降温之后再拆机更换机封。”
李伟走到控制箱,按下停机按钮,拉下空气开关断电,张贴检修警示牌,防止误操作开机。刘波转动管道阀门,关闭进水出水开关,慢慢释放管道内部压力,等待泵内剩余液体缓慢流出,用接液盆接好废液,避免流的到处都是。等泵体完全降温,压力彻底排空,正式开始维修作业。
王师傅定下维修步骤:“拆卸泵体连接螺丝、分离泵头与电机、取下老化机封、清理轴头污垢锈蚀、安装全新机械密封、复位组装泵体、紧固所有螺栓、打开阀门通水、通电试压检漏。”
三人各司其职,有条不紊干活。刘波负责拆卸循环泵外围固定螺丝,依次拆解管路连接件,做好标记,方便后期复位安装。李伟清理泵轴表面的污渍、铁锈和老化残留密封材料,用细纱布轻轻打磨轴头,保证表面光滑,避免毛刺划伤新机封。
王师傅仔细检查泵轴有无磨损、弯曲,确认轴体完好无损伤后,开始安装新机封。涂抹专用润滑介质,对齐卡位平稳嵌入,保证密封件贴合严实,不偏斜、不挤压。机封安装到位后,三人配合拼装泵体,对准接口慢慢合拢,交叉均匀拧紧固定螺栓,受力一致,防止接口错位再次渗漏。
全部组装完成后,清理泵房地面积水和杂物,擦干泵体表面污渍。缓慢打开进出水阀门,让冷却液缓慢注入泵体,排查接口和轴头位置,没有发现渗水痕迹。确认无异常后合上电源,启动循环泵试运行。
设备启动后运转平稳,异响消失,泵体温度慢慢回落,供水压力恢复稳定,轴头密封处干燥无漏液,反复运转观察十分钟,故障彻底排除。化工车间操作工现场确认设备正常,冷却系统恢复运行,生产工序正常推进。
刚处理完循环泵故障,维修间接到原料车间的报修电话,车间斗式提升机运行异常,链条松垮,运转时频繁跳齿、打滑,料斗升降不稳,偶尔出现卡顿,原料输送断断续续,需要紧急检修加固。
三人快速收拾工具,赶往原料车间提升机机位。实地检查后,故障原因十分清楚。提升机长期高负荷运转,链条长期拉伸变长,松紧度不足,张紧装置调节失效,链扣磨损严重,导致运行时松垮跳齿。部分料斗固定螺丝松动,机身框架连接处积灰卡顿,进一步加重了设备运行不稳的问题。
王师傅查看整体设备状态,安排检修流程:“提升机停机断电、清空机内原料、调节链条张紧度、更换磨损链扣、加固料斗配件、清理框架积垢、加注链条润滑油、空载重载分步试机。”
李伟先切断提升机总电源,锁闭开关,做好安全防护。刘波配合车间人员,将提升机内部残留原料清理干净,腾空设备,留出充足作业空间。
首先调整底部张紧机构,逐步收紧链条,矫正链条间距,消除松垮余量。磨损严重的链节和卡扣全部拆卸更换,淘汰老化配件,保证链条咬合紧密。逐个检查所有料斗,松动螺丝重新紧固,开裂磨损的小配件直接更换,防止料斗脱落。
框架导轨和链条缝隙里的积灰、杂物全部清理干净,铲除顽固污垢,保证运转顺畅。整条链条均匀涂抹专用链条润滑油,减少咬合摩擦,降低磨损和噪音。所有衔接部件逐一检查加固,焊接点、固定铁件无松动开裂,整体框架稳固牢靠。
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