第584章 皮带输送机跑偏撒料 冷却水泵轴承发烫(1/2)
清晨到岗备工具,天刚蒙蒙亮,厂区还带着夜里的凉意,地面有一层薄薄的露水。王师傅、李伟、刘波准时来到澈工机械维修间,准备开始一天的检修工作。
三人进门先开窗通风,把屋里闷了一夜的空气换一换。拿起扫帚扫干净地面的铁屑、棉纱和散落的小零件,用抹布擦净操作台的油污。随后开始清点工具,活动扳手、套筒、手拉葫芦、测温仪、测震仪挨个检查,确保能用。电工工具单独检查,测电笔、绝缘钳、漏电检测仪全部确认正常。库房里的备件逐一核对,皮带、托辊、轴承、密封垫、水泵叶轮、润滑脂摆放整齐,缺的小件及时补齐,收拾妥当,等着各车间的报修电话。
没过多久,原料车间的操作工快步跑来,神色着急。
“王师傅,一号皮带输送机出问题了,皮带一直跑偏,物料撒得到处都是,还磨侧边机架,再跑下去皮带就要磨坏了,赶紧去看看。”
三人不敢耽搁,立刻配齐工具出发。李伟带上新托辊、皮带卡扣、紧固螺栓和撬棍,刘波拿上手拉葫芦、水平仪、扳手和润滑脂,王师傅拿着测温仪、卷尺和垫片,快步赶往原料车间皮带输送机工位。
到了现场一看,皮带运转时左右偏移严重,一边蹭机架,一边物料不断洒落,托辊转动卡顿,部分托辊已经不转,皮带接头处有磨损,机架固定螺栓有几处松动。两侧调心托辊歪斜,头尾滚筒不在一条中心线上,加上物料偏载下料,直接导致皮带跑偏撒料。
王师傅当即安排检修步骤:“关停输送机,切断电源,挂警示牌,清理洒落物料,校正调心托辊,找正头尾滚筒,更换卡顿托辊,紧固机架螺栓,修补皮带磨损处,空载带料试机。”
李伟走到控制柜按下停机按钮,拉下总电源闸,挂上禁止合闸的牌子。刘波在设备周围围挡,防止人员靠近,等皮带完全停稳,才开始动手作业。
王师傅分好工:“刘波清理现场洒落原料、紧固机架松动螺栓;李伟更换卡死托辊、修补皮带磨损部位;我来校正调心托辊、找正头尾滚筒中心线。”
三人分头干活。刘波先用铁锹和扫帚清理皮带下方和地面洒落的原料,避免杂物卡进托辊。随后逐个检查机架螺栓,把松动的全部拧紧,给变形的支架校正复位,焊牢开裂的焊点,保证机架稳固。
李伟顺着皮带逐个排查托辊,把转动卡顿、轴承损坏的托辊拆下来,换上新托辊,给托辊轴承加注润滑脂。发现皮带边缘有磨破的地方,用专用卡扣夹紧固定,修剪掉起毛的皮带边角,防止运转时撕裂。
王师傅站在机头位置,用卷尺找准头尾滚筒的中心线,松开滚筒固定螺丝,一点点调整位置,让两个滚筒保持平行。再逐个调整调心托辊的角度,左右微调,让皮带自然回正,反复比对,确保皮带居中不跑偏。
全部检修完毕,清理干净皮带和机架上的杂物,确认托辊转动灵活、皮带接头牢固、机架螺栓全部拧紧。撤下警示牌,合上电源,启动输送机空载试运行。
皮带平稳运转,不再左右偏移,托辊转动顺畅,没有摩擦异响。空载运行十几分钟状态稳定,再投放原料带料运转,物料输送均匀,不再撒漏,原料车间皮带输送机恢复正常。
刚处理完皮带故障,动力车间打来电话,循环冷却水泵运行异常,轴承部位温度过高,震动偏大,流量不足,车间设备降温跟不上,需要马上检修。
三人收拾好工具,赶往动力车间水泵房。靠近设备就能感觉到水泵轴承位置发烫,机身震动明显,管道有轻微抖动,出水口流量变小。拆开泵体护罩检查,轴承干涩缺油,叶轮有轻微磨损,密封填料老化渗水,底座地脚松动,是这些问题导致轴承发烫、流量不足。
王师傅定下维修流程:“停机断电、关闭进出水阀门、排空泵内积水、拆解泵体、更换轴承与填料、检修叶轮、加注润滑脂、紧固底座、通水试泵。”
刘波关停水泵,切断电源,关闭进水和出水阀门,打开排污口放净泵内积水。李伟松开泵体连接螺丝,拆开护罩,取下老化渗水的密封填料,清理泵轴表面的水垢杂质。
王师傅拆下两端轴承,发现轴承滚珠磨损、润滑脂干结,直接更换新轴承,在轴承座内填满高温润滑脂。检查叶轮磨损情况,打磨掉边缘毛刺,校正叶轮动平衡,装回泵体。随后更换新的密封填料,均匀压紧,保证密封不漏水。
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